11月5日,路桥区正兴阀门有限公司成功地实施二项技术革新:将回收的金属铜角料熔化成铜块,经技术处理后直接浇铸成模坯,铜的利用率提高30%;对模具进行革新改造,变硬模为沙模,一次能浇涛16个配件,比原来增加50%,大大降低了生产成本,提高了经济效益。
今年以来,水道阀门的主要原材料铜铝价格一路攀升,导致生产成本不断增加。为此,该街道各水道阀门生产厂家通过挖潜革新、降耗节能摆脱困境求发展。保全阀门有限公司在保证产品质量的前提下,制订了原材料消耗指标,对职工进行节能考核。今年以来,该公司每万元原材料消耗量同比减少8%,为企业增加利润50多万元。台州市奔球五金制品有限公司对工艺工装、生产流程等进行调整,改装仪表车床,使车床从原来一次只安排一把车刀到同时安装3把,加工一个配件基本一次完成,中途无需换刀,工效成倍提高。同时,加强材料管理,边角料、铜粉等回收利用,仅此一项减少支出12万元。
在挖潜革新、降耗节能的同时,该街道还积极引导企业抓好减排治污工作。台州金属再生园区年拆解废旧金属物料300多万吨,污水排放量大,对环境造成比较严重的污染。今年年初,台州齐合天地有限公司投入3000多万元资金用于改善环保设施,不但解决了“三废”排放带来的污染问题,而且提高了经济效益。浙江巨科集团投资1000多万元,添置系列排污设备,建立排污池,铺设污水排放管道,并对生产污水进行药物过滤,实行多次循环利用,排污量显著减少,有效地保护了周边环境。据了解,目前该街道大部分企业已配备“三废”处理设施,排污基本达到环保要求,从而实现经济发展和环境保护双赢。
